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贵州脉冲单机除尘器定制厂家|东华顺通环保设备定做离线脉冲除尘器
2021-04-01 10:12  浏览:52
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 LMC-2000离线脉冲除尘器整个设备包括五个部分,它们是净气箱、尘气箱、灰斗、喷吹装置和支架。
1、净气箱部分:这部分内装有喷吹管,上部有净气出口,前面是检修门,打开检修门时,可以很方便地换任何一条滤袋。
2、尘气部分:尘气入口设在气箱部分上部,箱内装有滤袋。
3、灰斗部分:尘气进入尘气箱后,干净空气空过滤袋去净气箱。灰尘将沉降到灰斗中去。且沉降方向与气流方向一致,有利于灰尘的沉降。净气箱和尘气箱之间有隔板。
4、反吹风装置:装在净气箱下面,包括气包、脉冲阀、脉冲控制仪等。
布袋除尘设备旁路保护措施以及调试过程
  (一)、除尘设备旁路保护及措施
  旁路保护就是在除尘设备的进出口烟道上设旁路阀门。当烟温超过除尘布袋所能承受的温度范围,或除尘布袋压差大于设定值而又降不下来时,旁路阀门自动打开,除尘布袋的进出口阀门关闭,烟气直接经过引风机排到烟囱。
  旁路阀有内置式和外置式两种。内置式旁路阀是在经过除尘设备本体的进出口烟道上设置的,结构紧凑。这种旁路阀保护措施虽然能对除尘设备起到保护,但是,烟气未经除尘而直接到引风机,对引风机的磨损很厉害,而且直接排放也是不允许的。因此,这种保护措施只能在烟温超限的时候起到瞬间的保护作用,然后锅炉应尽快停运。
  如果采取这种旁路保护措施的话,旁路阀的严密非常重要。因为只要旁路阀有一点泄露,不需多长时间,旁路阀的密封面会严重吹损,泄露明显增加,排放超标,吸风机严重磨损而损坏。内置式旁路阀在温度有变化的烟气中要达到长期严密不漏是很困难的。
  (二)、脉冲袋式除尘器调试过程出现问题及分析
  1、烟气温度
  调试初期,由于处于水泥生产的旺季,厂家为了赶订单,整个立窑处于严重超负荷深暗火运行状态,其结果是立窑出口处烟气温度很低,在40~50之间波动。虽然烟管和除尘器都采取了保温措施,除尘布袋处的温度也只在40左右,烟气结露严重。
  布袋出现了局部“糊袋”现象,阻力剧增,风机不能正常工作。
  为保证除尘器正常运转,唯有适当提高立窑烟气的出口温度到70~110。建议厂家采用两个措施,一是适当降低产量,二是提高烧窑水平,控制在浅暗火操作,目的是使立窑烟气温度基本可提高到70~90。同时,为进一步降低烟气的热损失,对整个布袋收尘器系统的保温和密封性能进行了检查和修补。采取了这些综合措施后,“糊袋”问题得到解决。由于除尘布袋表面的聚四氟乙烯薄膜对烟尘具有良好的剥离性能,当较长时间处于高温状态时,因局部“糊袋”而产生的尘块被烘干后,在喷吹时自动脱落,除尘布袋也得以自动修复。
  为防止“烧袋”,除尘器在设计时充分考虑了温度控制系统。当烟气温度大于260时,混风气动蝶阀自动打开,冷空气通过混风管混入立窑烟气中,使烟气温度下降到260以下。若混风后,烟气温度仍大于260混风气动蝶阀自动关闭,旁通烟囱蝶阀自动打开,同时风机自动停机,立窑烟气通过部分沉降室后直接外排。此时,看火工和操作工要及时采取措施,把窑面温度降下来,以免长时间烟气超标外排。
  2、喷吹空气量及喷吹周期
  对脉冲袋式除尘器而言,清灰效果好坏主要由喷吹空气量和喷吹周期决定。本除尘器在初期选配的空压机气量为0.9m/min,贮气罐,除尘布袋排与排之间喷吹时间间隔为l0s,共有12排。调试时发现,清灰效果较差,尤其当烟气温度偏低时。分析原因,主要是压缩空气量偏少,加上喷吹周期又较短,造成喷吹力不够。后把空压机换成气量为1.5/min除尘布袋排与排之间喷吹时间间隔则改为20s,喷吹清灰效果得到大大改变。
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